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朱衛(wèi)列在2022全球數字價值峰會

9月17日,在2022數字價值峰會(北京站)重點行業(yè)智能制造與集團數字化管控高峰論壇上,中國計算機用戶協(xié)會工業(yè)互聯網與大數據應用分會理事長朱衛(wèi)列以《新一代智能制造(CPS)應用研究》為題,分享了他近期對于新一代智能系統(tǒng)CPS的應用研究。

業(yè)界早年就提出了CPS概念,近幾年中國工程院又提出了HCPS的論述,并指出HCPS是“新一代智能制造”的核心技術。朱衛(wèi)列認為,CPS的本質是通過采集工業(yè)大數據、實時計算、建立信息物理模型,以實現對工業(yè)系統(tǒng)及外部環(huán)境的自感知、自適應,再回到控制系統(tǒng),實現對工業(yè)系統(tǒng)的動態(tài)、精準執(zhí)行,解決生產制造環(huán)節(jié)中節(jié)能、綠色環(huán)保及安全問題。CPS的目的就是要取代人,幫助人類優(yōu)化智能制造過程,所以他認為CPS才是未來,而不是HCPS。

朱衛(wèi)列在演講中分析了工業(yè)3.0時代核心技術之一的自控系統(tǒng)的功能不足,分享了發(fā)電廠利用CPS技術,建立煤粉溫度場等一系列復雜工業(yè)系統(tǒng)的信息物理模型的經驗,提出了CPS與DCS的架構關系,對比了工業(yè)3.0時代的DCS、PLC產品與工業(yè)4.0時代的CPS產品形態(tài)和核心技術差異。

以下為朱衛(wèi)列演講全文,略經鈦媒體App編輯:

我的發(fā)言主題是《新一代智能制造(CPS)應用研究》。

CPS與信息物理模型的意義

分四個方面來講。首先來看下CPS、HCPS的概念及產生的淵源。

2017年,中國工程院提出了新一代智能制造技術HCPS(人-信息-物理系統(tǒng))概念,隨后在HCPS主課題之外,發(fā)布了《流程工業(yè)智能優(yōu)化制造分課題研究報告》,對流程型工業(yè)智能制造存在的技術難點以及HCPS架構等問題進行了闡釋;2022年4月,中國工程院又提出“新一代智能制造”的概念,并且提出了兩個觀點:

1. “新一代智能制造”是新一代工業(yè)革命的核心技術;

2. “新一代智能制造”的技術機理是“人- 信息- 物理系統(tǒng)(HCPS)”。

由此,我們可以看出,中國工程院的觀點是:HCPS 將是從工業(yè)3.0邁向新一代工業(yè)革命,即工業(yè)4.0的核心技術。

HCPS如何來的?顯然是借用了CPS概念。CPS最早是1992年被NASA(美國國家航空航天局)提出來的。它的本質構建一套信息(Cyber)空間與物理(Physical)空間之間基于數據自動流動的狀態(tài)感知、實時分析、科學決策、精準執(zhí)行的閉環(huán)賦能體系,解決生產制造、應用服務過程中的復雜性和不確定性問題,提高資源配置效率,實現資源優(yōu)化。

我本人更支持CPS的概念,認為CPS才是工業(yè)4.0的未來,而不是HCPS。HCPS是在CPS之上加了H,就是人去輔助決策,或者通過人進行輔助控制, 這一方面是對工業(yè)了解得不夠深,沒有看到工業(yè)的復雜性,并高估了人對復雜的工業(yè)系統(tǒng)的計算和分析能力;另一方面是對工業(yè)數據的采集、計算、反饋“頻率”的重要性、一致性缺乏理解,早在 HCPS概念提出之前,工業(yè)領域便開發(fā)過許多類似于HCPS的“專家輔助決策系統(tǒng)”,專家輔助決策系統(tǒng)出發(fā)點上是好的,但實際應用成功的案例非常少,系統(tǒng)驗收后不久便會成為擺設,因為專家作為H不可能“實時在線”地進行輔助決策。因此, HCPS作為新一代智能制造的技術方向和核心技術該受到質疑的,HCPS應是走向CPS技術體系的過渡性技術方案,未來會逐步發(fā)展稱為CPS。

反之,CPS的目的就是要取代人,新一代工業(yè)革命的目的是盡可能通過CPS等工業(yè)智能技術取代人的決策,用機器智能取代人的智能,所以說工業(yè)4.0的未來是CPS。

我后面的講解將以CPS概念進行論述。

談到工業(yè)4.0我們不得不回顧一下工業(yè)3.0的核心代表技術之一DCS,DCS稱為分散控制系統(tǒng),在流程型工業(yè)中,特別是在電力、冶金、石化行業(yè)應用極其廣泛,可以說DCS代表了工業(yè)3.0時代的技術水平,它把工業(yè)制造水平由過去的機械化、電氣化帶到了自動化。然而,在邁向工業(yè)4.0的過程中,我們重新審視以DCS為代表的工業(yè)控制系統(tǒng),我們發(fā)現它存在以下問題:

首先,控制系統(tǒng)的控制參數不能隨著控制對象(工業(yè)系統(tǒng))的變化而變化,也就是說不具有自適應功能。盡管科技界有許多關于自適應控制的研究,也有許多成果應用,但大型流程工業(yè)中沒有自適應控制功能的系統(tǒng)還占主流。我們知道控制系統(tǒng)的設計是需要通過控制系統(tǒng)(控制器)去控制工業(yè)系統(tǒng),然而我們的工業(yè)系統(tǒng)(由一系列工業(yè)設備組成)并不是一成不變的,在長期的運行過程中會出現磨損、老化,我們常常稱為性能“劣化”,有些工業(yè)設備及執(zhí)行機構甚至會出現卡澀、拒動等等現象。但是,對于工業(yè)系統(tǒng)的劣化,控制系統(tǒng)參數設置并不會隨之調整:大多數情況下控制系統(tǒng)的參數設置是在工業(yè)系統(tǒng)投產前的調試階段或工業(yè)系統(tǒng)大修之后調試設置好的,這樣就造成了控制系統(tǒng)與工業(yè)系統(tǒng)之間的“脫節(jié)”,工業(yè)對象在逐步劣化,而控制參數不變,工業(yè)系統(tǒng)運行一段時間后,便會偏離最佳效率區(qū)域運行。

第二,無法有效感知工業(yè)系統(tǒng)外部環(huán)境變化,對外部環(huán)境變化缺乏適應性。工業(yè)系統(tǒng)的運行往往與外部環(huán)境密不可分,外部環(huán)境的微小變化,對系統(tǒng)的運行影響決不能忽視。然而傳統(tǒng)的DCS系統(tǒng)很難感知到這種變化,無法進行有針對性的控制調整。比如燃煤電廠燒的煤,煤種成分經常性發(fā)生變化,對燃燒效率及機組運行效率均會產生影響,目前的控制系統(tǒng)很難感知并適應這種細微變化。

第三,控制系統(tǒng)在低工況運行時問題更多,使得工業(yè)系統(tǒng)在低工況運行時更加遠離該工況下的最佳效率點。行業(yè)中往往給予了滿負荷附近的工作點以更大的關注,控制系統(tǒng)參數調整做的比較精細、認真,而對于遠離滿負荷工作點,調試往往不夠到位。近年來由于需要優(yōu)先調用清潔能源的原因,燃煤發(fā)電機組需要更多時間進行深度調峰,工業(yè)系統(tǒng)調試的不夠精細,帶來的經濟損失很大。

最后,自動控制系統(tǒng)本身的局限性:自動化控制需要一個變量(操作變量)去影響另一個目標變量(被控變量)。這里內涵一個根本性假設:變量之間存在“因果”關系。只有具有因果關系的變量集合,才能形成“控制回路”并構成自動控制系統(tǒng)。但工業(yè)系統(tǒng)中存在著大量復雜系統(tǒng),往往是變量很多,關系復雜,互相之間的因果關系不明顯,給設計控制系統(tǒng)設計帶來了極大的難度,很多微量的影響因素很難在控制系統(tǒng)里實現。

然而,各個物理量之間關系復雜、或關系不明顯并非表示他們之間沒有關聯和邏輯關系,經過多年的探索與實踐我們發(fā)現:有了工業(yè)大數據以后,我們可以通過數據去建立這些物理量之間的“信息物理模型”,形成多個物理量之間的數據及邏輯關系,而這正是CPS的意義所在。

今天我們設計CPS新一代智能制造的目的就是要有效解決工業(yè)3.0中工業(yè)控制系統(tǒng)存在的問題,要讓控制系統(tǒng)的參數能夠伴隨設備的劣化而調整、變化,要讓CPS感知外部環(huán)境輸入量的微小變化而可以進行實時調整,并控制工業(yè)系統(tǒng)在全工況下持續(xù)運行在最佳工作點上,也就是說賦予我們的工業(yè)系統(tǒng)具有自感知、自適應的智能化功能,最重要的是要利用好工業(yè)大數據,基于工業(yè)大數據建立起一個個工業(yè)系統(tǒng)的信息系統(tǒng)模型,由此帶動工業(yè)走向智能化之路。

讓我們回到現實中來,分析一下自動化程度非常高的發(fā)電企業(yè)的生產、控制過程。在所有的燃煤發(fā)電廠里,工業(yè)系統(tǒng)主要是鍋爐、汽輪機、發(fā)電機以及相關的輔機,如閥門、泵、電動機等等一起組成的互相連接的系統(tǒng),控制系統(tǒng)通過控制指令控制這些工業(yè)系統(tǒng)的開度、轉速、流量、壓力等等,然而,無論我們的DCS有多么的先進,發(fā)電廠中依然還有人工操作盤,運行人員需要經常性的進行手工操作,輔助控制整個機組運行。我們知道發(fā)電企業(yè)經濟運行極為重要,經濟運行就需要尋找在不同負荷下的最低煤耗點,然而擺在運行人員面前可供他們進行手動調節(jié)的關鍵量有十多個,這就意味著我們的運行人員需要在自身腦海中構建一個“多維復雜系統(tǒng)模型”,然后進行精準的操作才能完成任務,顯然這不是簡單的事情。

很多發(fā)電廠在推行“小指標考核”,試圖通過考核、評比的辦法促進運行人員關注每一個微小的節(jié)能指標,摸索出規(guī)律、然后再實時微調,這種管理方法起到了一定的效果,但客觀地說超過10個以上的參數調整、優(yōu)化已經超出了運行人員的思維極限和知識結構。

我們再來看看真實的數據,許多燃煤發(fā)電機組煤耗如下圖:同樣負荷下的煤耗差竟然達20%以上,如此高的離散度顯然不是單一原因造成的,我們前面提到設備劣化、燃煤成分變化等等因素都會影響煤耗,與此同時,不同的運行人員對工業(yè)系統(tǒng)的理解存在差異,并由此帶來不同的操作,這些均是煤耗離散度大的原因。

其實,也就在幾年前,我們的一些科技工作者還試圖通過統(tǒng)計學的方法擬合出機組“功率與煤耗曲線”,并嘗試利用該曲線進行不同機組之間的負荷分配,當時我對此建議還持肯定態(tài)度,后期當我看到數據離散度如此之大時,我認為這一方案是有問題的。

這就是工業(yè)的現狀!在工業(yè)3.0時代,我們建立了強大的DCS系統(tǒng),它支撐了我們工業(yè)的發(fā)展、進步,但它不完善。我們不能將工業(yè)這樣的復雜系統(tǒng)簡單的交給現場的運行人員,讓他們日以繼夜去摸索、去積累經驗,科學界、工程界應該努力通過系統(tǒng)性的方法解決復雜系統(tǒng)問題,這是我們的使命和職責。

如今我們終于發(fā)現:我們可以利用工業(yè)大數據構建起工業(yè)系統(tǒng)的“信息物理模型”,讓這些模型取代運行人員腦子中的經驗及自以為是,讓機器智能取代人腦智能的局限性,這項技術就是CPS!

CPS在煤電廠的應用

我們知道流程型工業(yè)一直致力于:高效、綠色、安全可靠,這三個目標的實現均與CPS有關,也就是與信息物理模型有關?!案咝А鄙婕暗念I域較寬,也是最難的,原因是我們前面提到的系統(tǒng)復雜,波動性大,因此也屬于世界難題。

我們的做法首先是獲取工業(yè)大數據,選擇與“高效”性能相關的傳感器數據。所謂工業(yè)大數據均是從生產控制系統(tǒng)DCS那里獲取的生產實時數據,不是互聯網或一些大數據公司常提的Hadoop、Spark

其次,分析物理過程,這需要我們對發(fā)電鍋爐燃燒的過程、熱交換等物理過程進行逐一分析、建立關聯關系。

再次,就是計算,通過計算構建與能耗有關的信息物理模型。

需要特別指出的是:經過多年的實踐我們發(fā)現:過去人們研究燃燒過程中,往往將關注點放在火焰中心點溫度上,現在我們終于意識到更為關鍵技術卻應是煤粉燃燒溫度場模型,且溫度場模型應該圍繞著煤粉燃燒的軌跡去建立,讓煤粉在爐膛中持續(xù)保持較高的溫度。上圖中的煤粉行程軌跡中,一方面要控制風機的風量等等參數,使得煤粉燃燒有較高的溫度,另一方面還要使得煤粉行程拋物線(煤粉溫度場曲線)持續(xù)保持高溫下燃燒,讓煤粉燃燒不斷釋放熱能。這里的煤粉燃燒溫度場就是我們前面提到的關鍵技術:信息物理模型。

煤粉燃燒過程是復雜非線性系統(tǒng),我們采用了N個線性時變動態(tài)方程進行求解。這中間的技術當然比較復雜,需要引入狀態(tài)量、特征指標以及向量空間等等概念,由于技術太過復雜,細節(jié)這里不再講述。

電力行業(yè)通常每發(fā)一千瓦時的電能夠降低一克煤的消耗都是很困難的事情,但經過幾千次的調整操作、近百次對比試驗,我們的燃煤電廠CPS技術方案可以降低幾克煤、或近十克煤,對此許多人是不信的,但可以告訴大家的是,實際現場的技術效果遠比我們對外宣傳的要大的多,道理很簡單:對于幾十個變量,人的計算能力怎么能夠超過計算機?這就是智能化的力量!事實是:越是傳統(tǒng)的領域,智能化的作用越大。下圖是某發(fā)電廠的案例:

如今,這項CPS技術已經開始推廣到幾個發(fā)電集團,并在7臺燃煤發(fā)電機組上做過試驗,其技術、經濟指標如下圖:

借此機會,再提一下低碳、深度調峰問題。綠色低碳也是未來工業(yè)的重要指標,在CPS應用中可以作為單獨的目標進行求解。在燃煤發(fā)電廠的生產運行中,節(jié)能與綠色低碳有著高度正相關,因為降低了發(fā)電煤耗,每發(fā)一千瓦時的電少燃燒了煤,直接減少了CO2的排放。深度調峰屬于低負荷運行,這也與CPS在低負荷下的信息物理模型建立有關,只要我們在模型訓練時有低負荷的運行數據,后面的問題即可解決,包括低負荷下的節(jié)能問題也是一樣。

最后,我們說鍋爐優(yōu)化燃燒只是我們CPS研究的其中一個實戰(zhàn)案例,其他的案例我們不再逐一介紹了。

CPS功能架構

我從三方面總結一下CPS功能與架構。

第一,關于CPS的智能化屬性問題。CPS首先能夠感知工業(yè)系統(tǒng)本身的劣化,這種感知依靠的是工業(yè)數據的反饋,因為我們采集的工業(yè)系統(tǒng)(對象)的數據,這些數據反映了工業(yè)系統(tǒng)的劣化的過程;其次,CPS也能感知到外部環(huán)境的變化,煤種熱值、含水量等等成分變化均在燃燒過程中通過其他數據得以反映,CPS通過系統(tǒng)辨識計算后可以自適應、調整控制參數,獲得更佳的熱效率。最后,由于無論是在大數據訓練階段還是實戰(zhàn)階段,機組經歷了各種工況運行,信息物理模型建立在絕大多數工況的數據基礎上,我們所計算的最佳工作點是各個工況下的集合,這確保了我們能夠在各個運行工況下的經濟尋優(yōu)。

第二,CPS應用架構應包含“狀態(tài)感知、動態(tài)分析和優(yōu)化決策”3個功能,具體如上圖。但CPS的具體應用需要根據工業(yè)需求進行補充完善。針對優(yōu)化運行等節(jié)能領域的應用,在建立信息物理模型之后,CPS還需要進行性能優(yōu)化的效率對比計算,以便找到不同內、外部條件下的最低能源消耗點的集合。之后,還必須計算通向能耗最低點的途徑或路徑,找路徑很像在野外登山時尋找最佳路線:我們看到3維的山巒表面景象(3維物理模型)之后,我們很快可以在此3維曲面上找到達到頂峰的最佳的途徑。多維系統(tǒng)也一樣,建立了信息物理模型之后,我們再計算找到通向最佳點的途徑,這樣,我們便可以通過控制系統(tǒng)進行相應的調整,實現在最低能耗點工作的目標。

第三,CPS與工業(yè)系統(tǒng)及控制系統(tǒng)的架構關系。對于大多數工業(yè)系統(tǒng),CPS可采用單獨設計、訓練后,再嫁接、并行到原有的控制系統(tǒng)中,CPS修訂原有控制系統(tǒng)的一些參數,使之能夠智能適應內、外部環(huán)境的變化。上圖是CPS與原有DCS一并工作的示意圖,加一個智能盒子后,通過在控制系統(tǒng)里加偏差實現智能優(yōu)化功能。原來這種偏差靠人調整,現在是靠智能系統(tǒng)了。

思考與總結

我們常常思考:我們將從工業(yè)3.0邁向工業(yè)4.0,由自動化走向智能化,那么自動化時代有代表性產品,如:PLC、DCS等等,而到了智能化時代,智能化產品形態(tài)是什么?在智能化時代,有沒有一個類似于DCS的產品?這樣的產品應具有一定的普適性,能夠得以廣泛應用。另外,自動化時代成就了一批控制系統(tǒng)公司,如西門子、ABB、羅克韋爾等,那步入智能化時代,實現工業(yè)智能化的主體是哪類公司?這些公司該具有哪些基本技術與能力?

上述問題我今天還不能完全、準確回答,唯有結合本文開頭中國工程院的結論以及我們多年的探索、實踐,我們認為:工業(yè)3.0是自控系統(tǒng)的天下,產品是PLC、DCS,核心技術是過程控制、邏輯控制等等;那么到工業(yè)4.0時代將是“新一代智能系統(tǒng)”的天下,其產品是CPS,其核心技術是基于工業(yè)大數據的信息物理模型。

未來CPS將具有極大的普適性。

謝謝大家的聆聽,有不對的地方歡迎指正。我們協(xié)會也會組織有志于從事CPS研究的企業(yè)、機構、學者和工程師共同探討這項技術。

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